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高低溫沖擊試驗箱故障排除措施

作者: 網(wǎng)絡(luò) 編輯: 瑞凱儀器 來源: 網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布日期: 2020.06.01
    依據(jù)檢測結(jié)果,對高低溫沖擊試驗箱故障采取了相應(yīng)排除方法和步驟。
    1)檢漏
    將壓力表的高壓端口接在SR5.2型快速接口上,低壓端口接在HV3型節(jié)流閥上,旋松HV3的鎖緊螺母,順時針開啟閥門旋轉(zhuǎn)開關(guān)。此時,后級壓縮機(jī)的高、低壓端都和壓力表連通。開啟手閥1和手閥2, 將后級系統(tǒng)內(nèi)殘存的R23冷媒釋放完。把高純氮氣接到壓力表中間端口,當(dāng)2個表頭的壓力指示為2.0MPa時,關(guān)閉手閥1和手閥2,穩(wěn)定半小時后,記錄2個壓力表指針?biāo)傅膲毫χ?。沿著后級壓縮機(jī)高壓端的方向,用肥皂沫涂抹在被檢查元器件的接頭和焊點處,進(jìn)行系統(tǒng)密封性檢查。若在檢漏過的HV4、K04、F02、SR5.2、WT10、WT3、HV6、SR5都無問題,而當(dāng)撕開保溫層,露出FT2干燥器,在FT2兩端涂抹肥皂沫時,在一端有氣泡鼓出,至此漏點找到。對腐蝕穿的焊接針孔進(jìn)行分析認(rèn)為,由于保溫層未將FT2完全裹上,在接口處留有一定縫隙,致使此處在機(jī)器運行時結(jié)霜,停機(jī)時有殘留水分,長時間停機(jī)后,會出現(xiàn)微腐蝕產(chǎn)生的針孔。更換同型號FT2型干燥器,采用銅銀焊料焊接好FT2。再加,上2. 0 MPa氮氣壓力,保持48 h,壓力表的指針沒有下降,說明整個系統(tǒng)沒有漏點。
    2)抽真空
    在給制冷系統(tǒng)充注冷媒R23以前,必須先把管道中的氣體抽空,抽空方式通常有單側(cè)抽氣和雙側(cè)抽氣兩種,我們采用雙側(cè)抽空。開啟手閥1和手閥2,將系統(tǒng)內(nèi)的氮氣排完,將真空泵接到壓力表的中間接口,開啟真空泵,壓力表的指針向負(fù)壓方向移動,控制抽真空的時間為8 h。
    3)加注冷媒R23
    關(guān)閉手閥1、手閥2和真空泵,將裝有冷媒R23的鋼瓶接口和壓力表的中間接口用軟管連接。由于鋼.瓶與壓力表連接的軟管內(nèi)有空氣,故先把鋼瓶出口開啟一個小角度,讓軟管內(nèi)充滿冷媒R23,此時,再擰緊壓力表下的螺母,排出空氣。開啟手閥1和手閥2,壓力表指針上升,此時,指針的壓力就是冷媒R23的壓力,當(dāng)壓力上升到1.5 MPa時,關(guān)閉手閥1和手閥2。冷媒R23加注完畢后,快速分離與SR5. 2和HV3連接的軟管,然后擰緊蓋帽和鎖緊螺母。后對上述部位再檢漏,未見泄露點。
    重新開機(jī),啟動前后級壓縮機(jī),運轉(zhuǎn)正常,降溫速率達(dá)到-3℃ /min的指標(biāo)要求。觀察到蒸發(fā)器進(jìn)口和出口的溫度接近,吸氣端有少量的結(jié)霜,說明冷媒R23的充注量合適。至此,故障排除完畢,設(shè)備開始正常工作。
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